寧波鋼鐵深挖制造成本潛力,取得有效突破。2月份,寧波鋼鐵實(shí)現(xiàn)了DHCR連鑄板坯直裝直送,直裝率超過(guò)60%,取得直裝生產(chǎn)組織以來(lái)的最好成績(jī)。1至6月,平均直裝、熱裝率較去年提高12.6%和3.96%。同時(shí),寧波鋼鐵加大了固廢回收利用力度,用自產(chǎn)廢鋼加工出來(lái)的高純脫硫渣鐵替代外購(gòu)廢鋼,預(yù)計(jì)增效逾700萬(wàn)元。通過(guò)合理增加渣鋼加工尾料鋼渣粉的回用量,增效逾600萬(wàn)元。公司還采用了寶鋼股份的廢鋼功能計(jì)價(jià)模式,有效降低了原料成本。同時(shí),梳理出焦化、煉鐵、煉鋼、熱軋以及能源、物流等生產(chǎn)工序的76條現(xiàn)場(chǎng)成本管理操作指標(biāo),對(duì)小到“浪費(fèi)一度電”,大到“停機(jī)一小時(shí)”的成本損失等都作了詳細(xì)的價(jià)值化測(cè)算,并發(fā)送到每位員工的手中,調(diào)動(dòng)了員工參與公司降本增效工作的積極性。上半年,寧波鋼鐵員工提出合理化建議達(dá)3483條,涌現(xiàn)出《煉鋼熱潑渣生產(chǎn)廢水排水改造項(xiàng)目》等一大批優(yōu)秀合理化建議。
寧波鋼鐵以節(jié)能減排工作為突破口,大力推進(jìn)負(fù)能煉鋼和余能回收工作。公司成立了跨部門(mén)攻關(guān)小組,確定了提高轉(zhuǎn)爐煤氣回收、降低噸鋼氧氮?dú)逑牡绕邆(gè)協(xié)同小組。4月份,寧波鋼鐵轉(zhuǎn)爐煤氣回收量達(dá)到94.25立方米/噸,為負(fù)能煉鋼創(chuàng)造了條件。同時(shí),煉鋼工序噸鋼蒸汽回收達(dá)64.77千克,比去年全年平均水平翻了一番;氧氮?dú)鍐魏囊膊粩嘟档停?月份,氧氣單耗達(dá)到51.68立方米/噸,達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。在此基礎(chǔ)上,4月份,噸鋼冶煉全工序能耗為負(fù)1.657千克,首次實(shí)現(xiàn)全工序負(fù)能煉鋼。截止到6月底,噸鋼冶煉工序能耗達(dá)到負(fù)10.78千克,工序能源成本每噸比去年水平降低了14元。
此外,寧波鋼鐵還進(jìn)一步轉(zhuǎn)變財(cái)務(wù)工作重心,即從成本核算型向價(jià)值管理型轉(zhuǎn)變,為公司判斷、決策和評(píng)價(jià)提供科學(xué)依據(jù)。同時(shí),在財(cái)務(wù)體系降本上做足了文章,擴(kuò)大了融資渠道,盤(pán)活了留存資金,上半年實(shí)現(xiàn)降本效益3001萬(wàn)元。(寶鋼日?qǐng)?bào))
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